銑面機床銑磨盤出現了不同程度的變形,這將影響加工產品的垂直度波動范圍,怎樣破解這一技術瓶頸?
“我們通過技術攻關,很快解決了這個問題,確保了產品尺寸精度偏差在0.2mm之內,加工精度得到穩定保障。”技術員馬小軍介紹說。
這是發生在方大炭素加工廠炭磚車間的一幕。炭磚車間承擔著該公司繁重的炭磚加工任務,車間擁有國內先進的加工機床,如何發揮好先進設備的性能,推進設備與工藝技術的深度融合,這是確保產品質量的關鍵。近一段時間,車間工藝技術人員圍繞“增強質量意識,規范質量行為,夯實質量基礎”目標,開展了一系列技術攻關活動。
7月底,為了確保1號機產品加工精度,該車間對1號機銑磨盤再次進行技術革新,通過對金剛石磨塊、刀片、胎具連續實施調校、修磨等技術改進,產品加工尺寸精度和合縫情況得到了明顯提升,讓1號機在高爐炭磚、鋁用石墨陰極、導電電極等產品的加工中發揮出積極作用。后期,車間持續加大工藝質量提升攻關力度,確保炭磚產品增量增效目標的順利實現。據了解,今年二季度,該車間圍繞質量提升開展技術革新14項,為公司提質增效作出積極貢獻。
炭磚車間負責人表示,車間全體員工凝心聚力,持續進行技術攻關、生產工藝優化改進,提高精細化操作能力和水平,為更好地保障產品品質、維護公司品牌形象添磚加瓦。
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