方大炭素壓型廠二車間5號壓機在生產大規格接頭過程中,由于擠壓根數多、時間長,導致液壓油及閥組溫度過高。原冷卻系統采用車間循環水(夏季水溫達27℃左右),冷卻效果不佳,液壓油溫度常超過60℃,不僅影響液壓系統正常運行,還會加速油缸密封圈老化,增加設備故障風險。
針對這一問題,車間組織專題討論,最終確定改造方案:將冷卻機組水箱內的低溫冷卻水接入油箱冷卻系統。改造過程中,車間嚴格按方案落實——先核實冷卻泵及管道參數并提報采購計劃,待備件到貨后立即組織安裝,同時配套升級電氣控制系統,確保改造順利實施。
改造后,冷卻水直接作用于油箱液壓油,油溫從原來的60℃左右降至45℃左右,效果顯著。此次改造不僅解決了大規格接頭生產中的油溫過高問題,更有效延長了密封圈使用壽命,為設備穩定運行提供了保障。(蘇曉峰)
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